总投资约10万元的蒸汽梯级利用改造项目,实现了每年300万元的综合节创价值,这是甘肃银光化学工业集团红光公司在深挖内部潜能、降本增效方面的一个缩影。
蒸汽热值高、用量大,热损耗多、成本较高。“为提升蒸汽热能使用效率,我们专门组织了由管理人员、技术人员、一线员工组成的‘三结合’团队深挖蒸汽潜能。”甘肃银光化学工业集团红光公司化工二厂副厂长吴俣说。
在设计之初,由于技术限制,对废酸真空浓缩工序所产出的水汽混合蒸汽无法全部回收利用,而硝化工序在换产时所需的蒸汽量又较大,如何为这两个工序“牵线搭桥”,成为该公司团队成员的当务之急。
按照项目实施方案,该公司着手实施“能源梯级利用改造项目”,购置了一台蒸汽闪蒸罐设备及保温材料,将废酸真空浓缩工序的剩余水汽混合蒸汽进行“闪蒸”处理。
“分离出的冷凝水用于废酸预热、洗涤等,分离出的蒸汽则不仅可以用于硝化工序产品储罐加热保温,经过‘二次闪蒸’分离后,还可向另外3个工序进行‘三次供汽’,实现蒸汽的‘物尽其用’。”吴俣介绍道。
能源管理的小改善,带来的是降本增效的大收益。
“近年来,红光公司构建了‘1234’精细管理体系,按照‘精细管理促提升、降本增效激活力’的发展思路,搭建劳模创新工作室、‘三结合’改善团队,开展‘我是党员我带头’等活动,从降低物耗能耗、源头减排、节能降碳等方面入手,强化全员成本意识,鼓励发动员工积极投身工艺技术改进、科技与管理创新中。”甘肃银光化学工业集团红光公司生产部部长陈久钧告诉记者。
通过“聚焦一个问题、成立一支团队、完成一份报告、推广一批经验”这一工作模式,2023年,红光公司累计采纳实施改善课题35项,累计节约成本500余万元。
(新甘肃·甘肃日报记者 彭雯 通讯员 王安怡 邹永洪)